一、技术简介:
由于苯、甲苯、二甲苯作为基本化工原料的重要性,许多新建或已建的重整装置都配套建有芳烃抽提装置。随着我国汽油升级换代,要求在2000年停止生产70号汽油,重整装置如果生产三苯产品,副产的低辛烷值抽余油将拖累全厂的汽油调配。尽管抽余油辛烷值很低,不适合作为车用燃料油,由于它来自重整生成油,硫、氮、重金属含量极低,是生产溶剂油的好原料。
我们开发的重整抽余油加氢生产溶剂油催化剂及工艺,由于具有流程简单,操作方便,反应条件温和,投资少,产品质量高等优点,已经在独山子、乌鲁木齐、天津、广州等十家炼厂广泛推广,取得了明显的经济效益和社会效益。
该项目获中国科学院科技进步一等奖和国家科技进步三等奖。
二、技术指标:
反应压力:1.5-2.0MPa, 反应温度:160-220℃,
体积氢油比:>200, 液体空速:3-5。
三、主要原材料及来源:
炼油厂重整抽余油。
四、产品应用领域及市场前景:
使用抽余油植物抽提溶剂、橡胶溶剂油好各种己烷。
五、主要设备及总投资:
3万吨规模,约需要投资2000万元。主要设备有:加氢反应器,换热器,油气分离器,精馏塔等。投资回收期6个月。
六、经济效益分析:
每吨原料抽余油和产品溶剂油之间有900元左右的差价,3万吨装置的利税为2700万元,减去生产管理费用1100万元,本装置年利税在1600万元左右。
七、技术合作方式
技术转让和专利使用费共30万元,长期供应催化剂。
联系人:科技处,电话:0351-4041154,传真:0351-4041153,邮箱:hanxinyu@sxicc.ac.cn